空壓機(jī)節(jié)能改造|降低空壓機(jī)電耗的技術(shù)改造
水泥企業(yè)壓縮空氣用途分為以下幾個(gè)部分:水泥庫(kù)底卸料、收塵器清灰、預(yù)熱器空氣炮清堵。某公司采用集中供氣,配置有4個(gè)空壓機(jī)站:2500t/d線2臺(tái)20m3/min工頻空壓機(jī);5000t/d線4臺(tái)20m³/min工頻空壓機(jī);水泥磨配置4臺(tái)工頻空壓機(jī)(40m³/min4臺(tái)),包裝發(fā)運(yùn)配置5臺(tái)工頻空壓機(jī)(40m³/min2臺(tái)、20m³/min1臺(tái)、10m³/min2臺(tái)),與南方先進(jìn)企業(yè)相比空壓機(jī)用電單耗偏高,改造前各生產(chǎn)部空壓機(jī)電耗見(jiàn)表1。
該公司組織相關(guān)人員對(duì)用氣情況進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),并將空壓機(jī)納入劃小計(jì)量單元管理,通過(guò)調(diào)查分析,認(rèn)為空壓機(jī)電耗高的原因有以下幾個(gè)方面:
(1)供氣管線長(zhǎng),管道阻力損失大,為保證末端空氣壓力,必須調(diào)高空壓機(jī)出口壓力;
(2)用氣量波動(dòng)較大,工頻機(jī)不能調(diào)節(jié)系統(tǒng)產(chǎn)氣量,供需不平衡,空壓機(jī)加載率只有78%左右;
(3)水泥庫(kù)底卸料所需壓力只需0.2MPa,但由于集中供氣,也使用0.5MPa的高壓氣體,高壓低用造成不必要的浪費(fèi);
(4)開(kāi)停機(jī)現(xiàn)場(chǎng)操作,不能根據(jù)用氣波動(dòng)及時(shí)開(kāi)停空壓機(jī);
(5)由于用氣點(diǎn)分布廣,跑冒滴漏情況較多,造成電能的浪費(fèi)。
按工況匹配的原則,根據(jù)不同工況的實(shí)際要求,優(yōu)化配置相應(yīng)等級(jí)的空壓機(jī)。首先,水泥庫(kù)底卸料配置低壓空壓機(jī)(0.3MPa),在相同排氣量的情況下,電機(jī)功率下降50%;同時(shí),包裝系統(tǒng)收塵器含塵濃度低,0.4MPa的壓力就能滿足清灰要求,因此,將空壓機(jī)排氣壓力調(diào)至0.45MPa;第三,破碎系統(tǒng)離氣站較遠(yuǎn),管道阻力約有0.1MPa,要保證破碎系統(tǒng)用氣壓力,氣站出口壓力需達(dá)0.6MPa~0.65MPa,而收塵器一般要求壓力在0.5MPa左右,因此在破碎系統(tǒng)單獨(dú)安裝一臺(tái)空壓機(jī),同時(shí),將氣站空壓機(jī)出口壓力下調(diào)至0.53MPa。根據(jù)專(zhuān)業(yè)人士分析,排氣壓力每降低0.1MPa,可產(chǎn)生7%~10%節(jié)電效果。
變頻改造一是可以使空壓機(jī)自動(dòng)調(diào)速適應(yīng)用氣量波動(dòng)的工況,降低電機(jī)運(yùn)行功率;二是在系統(tǒng)用氣量低于空壓機(jī)額定排氣量時(shí)自動(dòng)降低速度,降低電機(jī)運(yùn)行功率。改造時(shí)可根據(jù)系統(tǒng)用氣量,或全變頻運(yùn)行,或工頻變頻搭配使用,利用變頻技術(shù)節(jié)電率達(dá)10%~35%。
通過(guò)空壓機(jī)遠(yuǎn)程控制改造,將空壓機(jī)的壓力、溫度、電流、運(yùn)行、備妥信號(hào)接入中控,對(duì)空壓機(jī)的運(yùn)行集中控制,由中控操作人員根據(jù)系統(tǒng)壓力及時(shí)開(kāi)??諌簷C(jī),杜絕空壓機(jī)空運(yùn)行浪費(fèi)電耗。
公司有2臺(tái)20m³/min功率132kW高能耗空壓機(jī),2013年公司以能源合同形式置換2臺(tái)永磁變頻空壓機(jī)(20m³/min,110kW),提高設(shè)備效能,每小時(shí)節(jié)電36kW。
首先公司通過(guò)劃小計(jì)量單元管理,對(duì)各生產(chǎn)部空壓機(jī)電耗單獨(dú)計(jì)量,并制定考核指標(biāo);二是加強(qiáng)用氣單元專(zhuān)職檢查,杜絕漏氣帶來(lái)的電能浪費(fèi)。漏氣主要集中在以下幾個(gè)方面:氣動(dòng)元件密封件老化、氣動(dòng)元件管接頭聯(lián)接不良、脈沖閥片磨損、管路閥門(mén)。各生產(chǎn)部配一名專(zhuān)職巡檢,及時(shí)檢查處理各種漏氣問(wèn)題,減少漏氣帶來(lái)的電能損失。
5000t/d熟料生產(chǎn)線空壓機(jī)平均電耗從原來(lái)的1.47kWh/t熟料降至0.75kWh/t熟料,降低0.72kWh/t熟料,降幅達(dá)48.98%;2500t/d熟料生產(chǎn)線空壓機(jī)平均電耗從原來(lái)的1.53kWh/t熟料降到0.98kWh/t熟料,下降0.55kWh/t熟料,降幅達(dá)36%;水泥磨系統(tǒng)空壓機(jī)平均電耗從原來(lái)的1.02kWh/t水泥降至0.3kWh/t水泥,下降了0.72kWh/t水泥,降幅達(dá)70.5%;包裝系統(tǒng)空壓機(jī)平均電耗從原來(lái)的0.63kWh/t水泥降至0.35kWh/t水泥,下降了0.28kWh/t水泥,降幅達(dá)44.4%,見(jiàn)表2。
以上介紹的只是針對(duì)該公司實(shí)際情況而采取的一系列節(jié)電改造。如何改造也要具體問(wèn)題具體分析。空壓機(jī)在使用中存在著許多共性問(wèn)題,如漏氣現(xiàn)象普遍存在,但往往會(huì)被忽視;也有個(gè)性問(wèn)題,只有提高精細(xì)化管理水平,才能有效地、有針對(duì)性進(jìn)行改造,降低空壓機(jī)電耗。
該項(xiàng)目為2016年度“巨石杯”全國(guó)建材行業(yè)技術(shù)革新獲獎(jiǎng)項(xiàng)目。
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